Northwood, А нет-ли здесь ошибки на первом этапе турбирования? То есть при применении ЛП5 выход элемента припаивается ко 2-й ноже D7(TM8), а в случае применения ЛЛ1 и ЛА3 выход садится 3 и 4 ножки той-же D7(TM8).
Northwood, А нет-ли здесь ошибки на первом этапе турбирования? То есть при применении ЛП5 выход элемента припаивается ко 2-й ноже D7(TM8), а в случае применения ЛЛ1 и ЛА3 выход садится 3 и 4 ножки той-же D7(TM8).
Последний раз редактировалось AlexFantasy; 18.12.2011 в 20:11.
ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
ZX-Evolution(rev.C)
Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
A500Plus
___________________________
Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
С любовью к вам, Yandex.Direct
Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию
Ошибки нет. Это сделано для того чтобы сохранить полярность импульсов 14 МГц, подающихся на Z80, одинаковой для обоих схем. Т.е. в зависимости от того, какой сигнал подать с ТМ8, прямой или инверсный, будет зависеть полярность импульсов 14 МГц относительно остальных сигналов, а это повлияет на производительность в режиме Турбо-14 МГц.
С уважением, Александр
Здравствуйте. Я наконец-то собрал купленную платку Pentagon-1024SL-1.4. Все микросхемы 555 серии. Компьютер нормально работает. Проблема только с PIC16C620. Из-за отсутсьвия его я решил поставить PIC16F628A. После сборки узла на микросхеме 555лп5 ( dd67 ), которая управлет этм ПИКом и выдаёт сигнал WAIT, при попытке считывания дискеты компьютер виснет, процессор уходит в WFIT. Это нормально или нет? Далее я поставил прошитый ПИК, но компьютер так-же виснит при считывании дискеты. И еще стал безбожно глючить после установки ПИКа. Фьюзы ПИКа в программе IsProg я установил: WDT-0, PWRT-0, MCLR-0, Boden-1, LVP-0, CPD-0, CP-0, генератор hs; пробывал MCLR-1 ( 0-галочка стоит, 1-не стоит ), всеравно комп глючит. Что делать?
Последний раз редактировалось Святослав; 30.12.2011 в 20:01.
Пока только авторские ( в видеоблоке и флешер ).
ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
ZX-Evolution(rev.C)
Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
A500Plus
___________________________
Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
+1. Тем более вейтовая мышка не дружит ни с какими турбо-режимами компьютера. Ну подключил я мышку, используя этот PIC - в режиме Нормал работает, в когда включаю турбо-режим, как только появляется опрос мышки, комп ложится. Пришлось вытащить обратно PIC и снова отрезать мышиный WAIT, мне как-то турбо-режимы нужнее.
Сейчас я пока отвлёкся на General Sound и NemoIDE, когда подключу жёсткий диск, попробую мышку на AVR-е. И в самую последнюю очередь буду делать BIOS с использованием CMOS.
Хотя если весь комп собран на серии 555, то максимальный турбо-режим, который возможно сделать - 7 МГц с WAIT-ом, т.е. не более 40% прироста скорости.
Последний раз редактировалось Northwood; 31.12.2011 в 00:45.
С уважением, Александр
Дайте ссылку на схему и монтажку.
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
Здесь в топике ранее писали:
"Проблема на данный момент пока такая. PIC я прошил (кстати, если не будете его ставить замкните ноги 2 и 14 в панельке резистором примерно 5 кОм, во избежание висящего WAIT на Z80)."
ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
При работе в TR-DOSе резюк не помогает, либо его надо переключать при переходе в TR-DOS c +5 на корпус. Чтобы комп нормально работал пришлось временно оключить вывод 3 dd67 ! Дело в том, что при переходе в TR-DOS уровень на выв.1 DD67 изменяется с 1 на 0, следовательно ( т.к. DD67- исключающее или ) необходимо изменять состояние выв.2 ( видимо это и делал PIC ), иначе проц. уходит в WAIT.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)